2005年起,長慶油田連續9年開展環保隱患治理,累計投入25億元,整治環保隱患1000余項,有效解決了一批存在于生產現場的問題和隱患。此外,長慶油田旗下各采油廠通過水源保護、含油污泥無害化處理、采出水處理回注等多種措施,保護了當地生態環境。
長慶油田在鄂爾多斯盆地快速崛起的同時,亦在環保治理上加大投入,以期更好地履行國有企業的三大責任。自2005年起,長慶油田連續9年開展環保隱患治理,累計投入25億元,整治環保隱患1000余項,有效解決了一批存在于生產現場的問題和隱患。
與此同時,在打造綠色油田、環保油田、清潔油田的過程中,長慶油田旗下各采油廠則通過水源保護、含油污泥無害化處理、采出水處理回注等多種措施,保護當地生態環境。
保護水源 關停102口油井
采油一廠是長慶油田下屬的一個主力采油單位,主要負責全國最早開發的億噸級特低滲油田——安塞油田。
據了解,采油一廠所轄礦區橫跨陜西、山西2省13縣1區,主力開發區塊位于延安市安塞、志丹兩縣。該廠累產原油近4600萬噸,是陜西境內原油產量高、管理面積大、經濟貢獻高的采油廠,位居全國十大采油廠之列。
安塞油田主要產油區塊位于王窯水庫上游及周邊地帶,為從源頭上解決水源的保護問題,保護好油區的生態環境,采油一廠于2006年對水庫一級保護區域的102口油水井關停封井,對3座集輸站點、26條集輸油管線進行搬遷。
采油一廠廠長吳志宇介紹,關停封井的102口油水井在建設期的投資是2億元,其相對應的年產量在8萬至10萬噸。對庫區內的站點、管網以及水庫周邊管網進行的搬遷,造成當年直接經濟損失高達10億。如果按照關停封井油井區塊產量對應的儲量和累計產油量來計算,損失或更大。
此外,安塞油田采用叢式井場、子母井場工藝,利用老井場土地資源,近幾年在老區打新井1000多口。數據顯示,這一工藝的推廣不僅是采油廠的油氣產量實現平穩增長,而且使長慶油田建成百萬噸油氣當量占用土地量,比傳統工藝的占地量降低了70%。
投建6000噸含油污泥處理廠
在采油廠生產建設過程中,因清罐作業、污水處理等環節會不可避免地產生含油污泥。而以往對含油污泥的處理方式已不能適應新的環保要求。《每日經濟新聞》記者注意到,含油污泥已被國家列入《危險廢物名錄》,陜西省環保廳也發文要求各石油、天然氣企業從2013年起,生產過程中產生的油泥、泥漿等危險廢物一律自行處置。
在對國際、國內油田行業的含油污泥處理技術進行調研后,采油三廠選用遼寧華孚環境工程有限公司的熱項分離技術,在生產區域中心位置建設含油污泥處理廠,解決含油污泥處置方面面臨的問題。
采油三廠靖安油田郝坨梁作業區站長劉站介紹,2012年9月,靖安含油污泥處理廠可行性研究報告通過評審。“這些經過環保處理的污泥可被再利用,用于制作建筑用磚等,實現了無害化處理和資源再利用。”“采油三廠經慎重選擇,在油區中心位置的非環境敏感區確定廠址,于2013年6月開工,投資3000萬元建成年處理能力6000噸的含油污泥處理廠,目前處于試運行。含油污泥處理廠能夠有效處理含油污泥的環保難題。”劉站稱。
原油采出水實現100%回注
采油生產過程中,在降水稀少水資源緊張的黃土高原,實現采出水的回收利用,不僅能避免污染,亦能節約水資源。
長慶油田采油九廠薛岔采油作業區吳四聯合站,則通過采出水處理回注來避免污染。據了解,該站的一體化采出水處理裝置水質已達到優于環保要求的水平。
上述處理裝置于2013年10月開始投入使用,該設備處置的含水原油經分離器對油、水、氣進行分離,并進行一系列處理程序。
經過一年多的使用,吳四聯合站站長王鋒表示,采油九廠薛岔采油作業區吳四聯合站,已使得處理后的采出水標準優于環保要求,杜絕了“廢水”外排,實現了水資源的循環利用。“通過以上措施,目前一體化水處理系統運行平穩,一體化日處理水量可達350方,污水含油量控制在1.5mg/L以內,總體穩定在0.2mg/L左右。這兩個指標目前的環保要求均為10mg/L以下,我們的質量遠遠優于環保要求。”
據悉,目前長慶油田原油采出水全部處理回注目的層。目前采出水處理裝置169套,均按設計參數運行。
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